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丹參提取生產(chǎn)廢水處理技術(shù)

發(fā)布時間:2014-12-27 13:02:54

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丹參提取生產(chǎn)廢水處理技術(shù)


上海華源安徽錦輝制藥有限公司是國內(nèi)生產(chǎn)丹參滴注液的主要企業(yè)之一。丹參滴注液的生產(chǎn)工藝是將丹參中藥材加工成高純度的丹參有效成分提取液,然后與其它藥物配伍生產(chǎn)丹參滴注液。丹參有效成分的提取主要采用煎煮水提、濃縮醇沉的方式,在提取過程中會產(chǎn)生大量含有鞣酸蛋白、糖類、纖維素、乙醇等有機成分的廢水。經(jīng)過多年研究和不斷改進,該企業(yè)廢水治理工程采用厭氧-兼氧-好氧串聯(lián)工藝,廢水處理量為400 t/d,廢水處理取得了較好的效果,減輕了對周圍環(huán)境的污染。

1 廢水來源及水量、水質(zhì)

丹參提取的生產(chǎn)工藝如圖1 所示。該廠廢水排放量為400 t/d,包括淋洗廢水及沉渣、濾渣的沖洗廢水等,其中主要成分為鞣酸蛋白、糖類、纖維素、丹參酮、丹酚酸、乙醇等有機物。

處理出水執(zhí)行GB 21906—2008《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準》的要求。綜合廢水水質(zhì)和排放標準如表1 所示。

圖1 丹參提取的生產(chǎn)工藝

表1 丹參提取生產(chǎn)廢水水質(zhì)及排放標準

2 廢水處理工藝及說明

2.1 處理工藝的選擇

丹參有效成分提取生產(chǎn)廢水為高濃度有機廢水,各工序產(chǎn)生的廢水混合后,pH 值為5 ~ 6,SS的質(zhì)量濃度為300 mg/L,沒有大的根莖和顆粒,溫度為30 ~40 ℃,且不含重金屬及其它對微生物有害的物質(zhì),故不需要對混合廢水進行預(yù)處理。廢水的m(BOD5)/m(CODCr)值約為0.35,適宜采用生化法處理。生化法中的厭氧法容積負荷較高、能耗低、污泥產(chǎn)生量少、投資及運行費用低,且占地少,但其處理過程中微生物生長繁殖速率慢,處理時間長,對低濃度有機廢水的處理效率低。常規(guī)好氧法處理高濃度有機廢水時,供氧速率不能滿足微生物代謝有機物的需氧速率,去除率不高,出水水質(zhì)難以達到排放要求,且能耗大,因此對高濃度有機廢水多采用厭氧-好氧處理。在厭氧處理中,上流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB)負荷能力大,設(shè)備簡單,不需要充填填料和攪拌,不需設(shè)沉淀池和污泥回流裝置,能適應(yīng)較大幅度的沖擊負荷、溫度和pH 的值變化,適用于高濃度有機廢水的處理,并且運行、管理方便,造價相對較低。為提高好氧處理效果,先采用兼氧處理去除一部分污染物。在好氧處理過程中,SBR 工藝通過進水、曝氣、沉淀、排水等工序,完成好氧的生化過程,這樣不僅可進一步去除CODCr、BOD5,而且可以達到良好的生物脫氮除磷效果。對丹參提取生產(chǎn)廢水而言,其CODCr的質(zhì)量濃度遠大于3 000 mg/L,宜采用厭氧-兼氧-好氧聯(lián)合法處理,先利用厭氧單元去除廢水中的大部分有機污染物,再利用兼氧-好氧進一步處理,利用厭氧處理能力大和好氧處理去除率高的優(yōu)勢,使出水水質(zhì)達到排放標準的要求。

2.2 廢水處理工藝流程

廢水處理工藝流程如圖2 所示。

圖2 廢水處理工藝流程

丹參提取過程中產(chǎn)生的淋洗廢水及濾渣、沉渣等的沖洗廢水進入集水混合調(diào)節(jié)池均勻混合,以達到穩(wěn)定水質(zhì)的目的,然后送入UASB,廢水通過反應(yīng)器底部的進水管進入內(nèi)筒,逐步上升到反應(yīng)器頂部的水分布器,通過虹吸管均勻進入外筒和中筒之間,與其中馴化好的污泥相混合,在厭氧菌的作用下,廢水中的有機物被分解產(chǎn)生沼氣,通過三相分離器的分離作用,水通過分離器上部的出水管排入兼氧池,污泥被留在反應(yīng)器的底部,沼氣通過水封的作用經(jīng)管道排出進入沼氣儲罐。兼氧池中的廢水經(jīng)微量曝氣后進入SBR 反應(yīng)池進一步去除CODCr、BOD5,并進行脫氮除磷。曝氣處理后的廢水經(jīng)靜止沉淀后,清水從上部潷水器排出。從UASB 和SBR 反應(yīng)池定期排放污泥至污泥池,污泥經(jīng)脫水后外運。儲罐中的沼氣供生產(chǎn)及生活使用。

3 主要處理構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

(1)集水混合調(diào)節(jié)池。由2 組260 m3蓄水池組成。2 組調(diào)節(jié)池周轉(zhuǎn)使用,HRT 在12 h 以上。

(2) UASB。根據(jù)廢水排放量為400 t/d 可知,廢水中CODCr總量約為2 800 kg/d,設(shè)計UASB 處理負荷為8.0 kg[CODCr]/(m3·d)、容積為420 m3(Ф9 000 mm × 7 000 mm),有效容積為330 m3,厭氧消化溫度為35 ℃,HRT 為20 h。

(3)兼氧池。2 座,單池池容100 m3,池內(nèi)懸掛彈性立體填料,填充率為70%。HRT 為6 h,溶解氧的質(zhì)量濃度為0.5 mg/L,pH 值為6.5 ~ 8.0,處理負荷為0.5 kg[CODCr]/(m3·d)。

(4) SBR 反應(yīng)池。SBR 反應(yīng)池2 座,單池尺寸為11 000 mm × 6 000 mm × 4 500 mm,有效容積為260 m3,分布260 個曝氣頭,通過SSR-80 羅茨鼓風(fēng)機供氧,溶解氧的質(zhì)量濃度大于2 mg/L,污泥的質(zhì)量濃度為3 000 mg/L,污泥負荷為0.3 kg[CODCr]/(kg·d),pH 值為7 ~ 8,溫度為20 ~35℃,排出比為1 ∶ 2.5,處理負荷為0.8 kg[CODCr]/(m3·d),對CODCr和氮、磷的去除率分別達到85%和70%以上。1 個運行周期為12 h,進水2 h,曝氣5 h,沉淀1 h,排水2 h,閑置2 h,每天運行2個周期。

(5)污泥池。尺寸為3 000 mm × 5 000 mm ×2 000 mm,有效容積為30 m3,從UASB 和曝氣池(停風(fēng)機后)定期排入污泥池的污泥,經(jīng)濾帶污泥脫水機過濾脫水后外運,作為農(nóng)田有機肥料。

4 運行結(jié)果

4.1 廢水處理效果

在以上工藝條件下,跟蹤監(jiān)測廢水處理工程的運行情況,廢水處理效果如表2 所示。

表2 廢水處理效果

根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,每段處理工序的出水水質(zhì)都能達到設(shè)定的目標,最終廢水能夠達標排放。

4.2 工藝特征分析

(1)采用厭氧-兼氧-好氧串聯(lián)處理流程有利于提高污染物去除效果。采用厭氧-兼氧-好氧串聯(lián)生化處理流程,充分利用了各處理方法的優(yōu)點,合理分擔(dān)處理負荷,使每個處理單元都能在較高效率下工作。先采用厭氧法使CODCr和BOD5的去除率達到85%,大大減輕能耗高的后處理工序的負擔(dān)。然后采用兼氧法,去除30%左右的CODCr、BOD5后,再利用好氧曝氣法去除85%的CODCr、90%的BOD5,由于兼氧法所需曝氣量遠遠小于好氧法,因此,這樣安排比只用好氧法或厭氧-好氧處理流程能耗少,從而降低了處理成本,而且先用兼氧法處理去除一部分污染物,有利于提高好氧部分的處理效果。

(2)采用中溫厭氧消化以降低能耗。由于車間排放廢水的溫度為30 ~ 40 ℃,若采用高溫(60 ℃)厭氧發(fā)酵,生化反應(yīng)速率雖高,但需進行升溫處理,耗用大量能源。采用中溫(35 ℃)厭氧發(fā)酵,發(fā)酵溫度與車間排放廢水溫度一致,不需增加處理費用,而出水溫度適中,可以直接進入兼氧池。

( 3)采用UASB 厭氧處理強化處理過程。UASB 厭氧反應(yīng)器可以使活性污泥自身固定化,形成生物聚體結(jié)構(gòu)———顆粒污泥。顆粒污泥生物相呈層分布,即外層占優(yōu)勢的細菌是水解發(fā)酵菌,而內(nèi)層則是產(chǎn)甲烷菌,各種細菌組成了一條很完整的食物鏈。顆粒污泥使反應(yīng)器中保持較高的污泥濃度和容積負荷,與傳統(tǒng)的活性污泥法相比,該法可簡化處理流程,降低成本。

5 經(jīng)濟效益分析

該工程總投資195 萬元,其中土建費用110 萬元,設(shè)備65 萬元,其它費用20 萬元,2011 年6月建成投運。系統(tǒng)自運行以來,丹參提取生產(chǎn)廢水處理量為400 m3/d,處理后廢水的CODCr平均質(zhì)量濃度在110 mg/L 以下,BOD5的平均質(zhì)量濃度低于25 mg/L,SS 的質(zhì)量濃度在60 mg/L 以下,pH 值為6 ~ 9,達到GB 21906—2008 的要求,每年可減排CODCr 1 000 t、BOD5 340 t、SS 35 t,減輕了對環(huán)境的污染。

本系統(tǒng)采用自動控制方式,處理效果穩(wěn)定,操作簡單,易于維護,便于管理,該廢水處理站不設(shè)置專職操作人員,由車間后勤人員兼職管理,減少了人工費用。

由于先采用低處理成本的厭氧、兼氧技術(shù)使絕大多數(shù)污染物降解,然后再利用高處理成本的好氧曝氣法進一步處理,從而使廢水處理成本降低。目前每天耗電250 kW·h 左右,每天的電費約200元,加上折舊、物料消耗等,廢水處理費用為0.70元/m3 左右。具體參見http://www.j2889.cn更多相關(guān)技術(shù)文檔。

厭氧處理單元每天可產(chǎn)生沼氣約1 000 m3,相當于標煤700 kg,除可作為職工食堂生活用燃料之外,還可以供生產(chǎn)使用,節(jié)約了燃料,同時,用沼氣代替煤炭也可降低大氣污染物的排放量。

6 結(jié)語

采用厭氧-兼氧-好氧串聯(lián)法處理高濃度丹參提取生產(chǎn)廢水,處理后出水各項水質(zhì)指標均達到GB 21906—2008 的要求,所產(chǎn)生的沼氣可作為燃料供生產(chǎn)、生活使用,具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益。


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